窑尾烟室负压异常的原因及解决措施

发表于 讨论求助 2023-05-10 14:56:27


预分解窑的窑尾烟室压力可以反映出窑系统的拉风、窑内的通风、双系列旋风筒分料、烟室的结皮及窑头煤粉的燃烧等状况, 因此当某公司5 000t/d 生产线烟室气体分析仪不能正常使用时,中控窑操作员是通过窑尾烟室压力的高、低,来分析和调整回转窑的控制参数。

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烟室负压低的原因及解决措施

1.1 电器方面

1)变送器量程不符

现象:烟室负压现场显示低,在-450Pa 左右,而中控显示正常,为-560Pa。

原因:烟室压力变送器量程为800Pa,比DCS工程师站的仪表量程1000Pa小200Pa。

措施:将现场和工程师站变送器统一成量程相同的仪表;并清理负压管结皮及堵塞料,确保现场烟室压力显示准确。

2)隔离器故障

现象: 中控显示烟室负压低且波动, 为-150Pa、-230Pa 和-360Pa,而现场显示正常。

原因:烟室压力信号隔离器故障。

措施:换新信号隔离器。

3)PLC 模块通道故障

现象: 中控显示烟室负压低且波动, 为-220Pa、-350Pa 和-390Pa,但现场显示正常。

原因:烟室压力PLC 柜模块通道故障。

措施:更换该PLC 柜模块通道或整个模块。

1.2 烟室负压管堵塞

现象:现场和中控烟室负压显示都低,在-130Pa左右。

原因:负压管道被异物堵塞或管口被结皮堵塞。

措施:开启负压管反吹阀门进行反吹,如果反吹不透,用Ф10mm 钢筋对负压管口进行清堵。

1.3 系统拉风量小

现象:窑头火焰受逼(火焰比正常时短),窑尾温度低,烟室温度在980℃左右。

原因:系统总拉风量小,C1出口压力为-4 450Pa,三次风大, 三次风管温度在930℃左右, 压力为-880Pa;窑内相对通风量小。

措施: 适当增大高温风机转速,35Hz→35.6 Hz,适当关小三次风阀板,风阀开度77%→70%,这样就能适当增大窑内通风量。

1.4 窑内填充率低

现象:窑内阻力小,通风好,二次风温低990℃,相对高温风机拉风正常,窑电流低(为750A,正常950A左右)。

原因:窑速4.1r/min 相对偏高,窑内料层薄,窑皮薄或掉窑皮多,窑内填充率低。

措施:适当慢窑,4.1r/min→3.9r/min,提高二次风温,990℃→1080℃。

1.5 窑尾漏风

现象:窑尾温度低(980℃),高温风机相应拉风增大,C1出口压力为-5 550Pa。

原因:窑尾密封不严,石墨块有5 块磨损严重,漏风量大。

措施:加强窑尾密封,有停窑机会,将磨损石墨块更换,杜绝窑尾漏风现象。

1.6 一次风调节不当

现象:火焰喷射有力。

原因:一次风压和风量过大,风压为27 780Pa,相应增加了窑内通风量。

措施:根据日常操作经验,适当调节一、二次风的配比。

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烟室负压高的原因及解决措施

2.1 电器方面

与烟室负压低的原因类似,都是由于现场和中控的变送器量程不符、隔离器故障和PLC 模块通道故障,而造成现场或中控显示烟室负压高,对仪表、模块进行相应更换即可。

2.2 烟室结皮

1)系统拉风量大

现象:烟室负压高出正常值,显示为-800Pa,窑尾温度高显示为1 280℃,结皮较多。原因:因工况变化或操作原因,相对系统拉风量大,C1出口压力为-5 650Pa,三次风量小,三次风管温度830℃,三次风管压力为-680Pa,窑内通风量偏大。

措施:现场勤清理结皮,适当降低高温风机转速,36Hz→35.6Hz;适当开大三次风阀板,68%→72%。

2)煤粉质量影响

现象:烟室负压高出正常值,显示为-800Pa,窑尾温度高,显示为1 250℃,结皮较多。

原因:煤粉细度粗(5.0%)和水分大(3.0%),燃烧滞后。

措施:现场勤清理结皮,控制煤粉细度≤4.0%,水分≤1.8%。

3)一次风调节不当

现象: 火焰喷射有力, 窑尾温度高, 显示为1 250℃,二次风温低,显示为1 000℃。

原因:一次风压27 780Pa,较高,燃烧器内、外风开度大,一次风量过大。

措施:现场勤清理结皮,根据日常操作经验适当调节一、二次风的配比。

4)MgO 含量高

现象: 烟室温度正常, 结皮严重, 负压偏高,为-700Pa。

原因:原料配料不当,造成生料中MgO 含量高,2.4%,液相的过早出现导致了烟室的结皮。

措施:加大原料预配料工作,控制生料中MgO≤1.8%, 适当提高熟料配料方案中的KH 及SM 值,减少液相黏度和总量,防止液相的过早出现。

2.3 分解炉缩口结皮

现象:烟室负压高出正常值,显示为-800Pa,窑尾温度高,显示为1 250℃,分解炉缩口结皮较多。

原因:首先有煤粉质量和MgO 含量高的影响;其次, 系统拉风量大,C1出口压力-5 650Pa, 三次风量小,三次风温度830℃,三次风压力-680Pa,窑内通风量偏大。

措施:除保证煤粉品质和MgO 含量合格外,降低高温风机拉风量,适当开大三次风,阀板开度68%→72%,勤清理分解炉缩口结皮。

2.4 分解炉掉结皮

现象:烟室负压突然高出正常值,显示为-880Pa。

原因:分解炉结皮大块掉入烟室斜坡上,减小了烟室通风面积。

措施:中控及时打烟室空气炮,将结皮大块入窑,如果打空气炮无效,现场迅速用水枪进行清理或接风管进行吹扫清理。

2.5 热工制度不合理

现象:烟室负压高出正常值,显示为-800Pa,烟室没有结皮,窑头火焰过长,窑尾烟室温度高,显示为1 250℃。

原因:高温风机转速高(36.6Hz),三次风量小,入窑煤粉燃烧滞后,不完全燃烧的煤粉被带入烟室继续燃烧,增加了烟室温度。

措施:适当降低高温风机转速,36.6Hz→35Hz,缩短窑前火焰,适当提高二次风温,1 080℃→1 150℃。

2.6 “飞砂”严重

现象:烟室负压高出正常值,显示为-800Pa,现场检查烟室没有结皮。

原因:物料窑前煅烧不好,熟料中SM 偏高(为3.0),窑前“飞砂”现象严重,篦冷机料层薄或有“空洞”现象。

措施:调整热工制度,加强熟料煅烧,降低熟料中SM 至2.9,适当控制篦冷机料层厚度,避免出现“空洞”现象,减少窑内“飞砂”现象。

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结束语

以上汇总了窑尾烟室压力出现的不正常现象及措施,操作员通过对烟室压力值高、低的分析,采取相应的有效措施,合理的调整各相关运行参数,稳定窑况,确保了回转窑优质、高产、安全、平稳的运行。

内容来源:嵩基水泥有限公司

作者:李天义,屈贯欣,琚瑞喜

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