甘肃烟草工业公司兰州卷烟厂:吴恋恋

发表于 讨论求助 2023-05-18 23:00:13

吴恋恋

        2010年进入兰州卷烟厂,在车间先后从事过松散回潮、烘丝机等多台主机设备的操作;2013年1月至今,从事车间工艺员工作,熟练掌握制丝工艺流程、设备性能及统计分析工具;2014年开始参加六西格玛培训学习,通过了绿带和黑带考试。

        作为车间精益管理推行专员,积极宣贯精益理念,参与策划并制定车间精益管理专项活动方案;2015年带领车间员工进行精益质量改善40余项,改善了松散回潮工序正常生产时热风温度不达标、松散回潮出口物料温度超标、叶片增温增湿出现水渍烟叶、HDT干燥后出现湿团、烘丝机热风温度波动等问题,有效的提高了生产过程中的差错识别率和过程控制能力。

        参与了《提高兰州(硬珍品)制丝制造过程西格玛水平》及《提高兰州(硬吉祥)气流干燥线西格玛水平》两项六西格玛项目研究,项目推进过程中积极学习先进的统计技术及系统的研究方法,并带动车间技术人员现场调研、统计数据、深挖要因、实施改善。

        单位:甘肃烟草工业公司兰州卷烟厂

提高兰州(硬珍品)制丝制造过程
西格玛水平
课题背景:

        2013年,“兰州”品牌三类以上卷烟销量45.86万箱,其中“兰州”(硬珍品)销量约20万箱,占三类以上卷烟销量的43.6%,达到将近一半的比例。所以,提高“兰州”(硬珍品)卷烟加工制造水平至关重要。

        据统计2014年上半年“兰州”(硬珍品)制丝制造过程西格玛水平约为2.0,距兰州卷烟厂管理目标中要求的3.2的水平有一定的距离,距六西格玛的追求目标相差甚远,急需受到重视和提高。

 
原因分析:
        (一)松散回潮工序:1.来料烟叶结块,回透不完全;2.操作工加水系数调节不合理;3、补偿蒸汽阀门开度不合理。
        (二)筛分与加料工序:1.加水PID参数设置不合理;2.操作工加水系数调节不合理;3、雾化蒸汽压力不达标。
        (三)叶片增温增湿工序:操作工未及时排放冷凝水。
        (四)薄板烘丝工序:1.热风系统冷凝水排放不及时;2.筒壁蒸汽管道冷凝水排放不及时;3排潮风门生产开度不合理。
        (五)加香工序:压缩空气压力不达标。
 
方法对策:
        快速改进:通过人工叉分大块烟叶,减少再造烟叶每箱公斤数,加装蒸汽回水旁通、破气锁疏水阀、泠凝水自动排放装置,设置低压报警装置等,解决了物料结块、冷凝水不及时排放及加香加料压力不达标的问题。
        通过实验设计及回归分析,计算出松散回潮补偿蒸汽、加料加水PID参数及加水系数和烘丝机排潮开度的最优参数指导生产。
 
项目成效:
        (一)定量的收益
        1.通过项目改善,“兰州”(硬珍品)制丝过程西格玛水平由2014年上半年的2.0提升至2014年12月-2015年2月的3.21,进步明显。
        2.松散回潮、筛分与加料工序水分控制不稳定会导致过多物料粘连在筒壁、退出物中碎片过多,造成浪费。统计“兰州”(硬珍品)退出碎片量,改善前平均每月约为909.5kg,改善后每月平均为479kg,改善前后批次数较稳定。
        3.2014年上半年出丝率均值为98.32%,改进后下半年出丝率平均为98.4%,提高了0.08%,兰州(硬珍品)每批次投料5000KG,按此计算,每批料多生产出4KG烟丝。统计7至12月生产批次,共计754批次。
        (二)定性的收益
        提高了“兰州”(硬珍品)产品内在质量,为其他牌号提高加工水平提供了可靠的方法和宝贵经验,有助于提升整个制丝制造过程的控制能力及员工素质得到提高,促进了员工职业发展,为企业培养后备技术人才,使企业持续不断的发展做出了贡献。
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